南充烟气超净排放去除

时间:2019年12月09日 来源:

南充烟气超净排放去除, (2)SO2含量:要求进入催化反应器烟气中的SO2含量在50mg/m3(S.T.P.,超净排放,干)以下。如烟气中SO2含量过高,由于反应活性位的竞争,会严重影响催化剂催化氧化脱除NOx、二英/呋喃类的效率。 (3)粉尘:要求进入催化反应器的烟气粉尘含量低于10mg/m3(S.T.P.,干),由于催化剂无法对灰尘吸附的二英/呋喃类进行催化氧化作用,经过催化反应器后,被灰尘吸附的二英/呋喃类会有一部分再次释放到烟气中。如果烟气中的灰分含量过高,则被吸附的二英/呋喃类不能通过催化剂脱除,也达不到排放限值要求。从催化剂的应用条件可看出,SDS应用于垃圾焚烧发电厂等复杂烟气成分存在一定局限性,适用于处理燃气或天然气在加热器、窑炉、锅炉、燃气发动机和燃气轮机中燃烧产生的NOx烟气。

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在低温SCR催化剂应用方面较为**的是壳牌公司(Shell),该公司20世纪90年***始研究低温DENOx系统(SDS),其包含一种专有适用垃圾焚烧发电厂的V/Ti颗粒状催化剂和一个低压降的侧流反应器(LFR),可以同步催化NOx和分解二英。典型的商业应用级SDS,在170℃~300℃条件下,可在很小的氨逃逸下达到95%的NOx转换率。SDS效果对烟气要求存在如下要求。 (1)反应温度:催化剂活性温度区间为170℃~300℃(比较好温度为240℃~280℃),焚烧烟气经湿法处理后,到达催化反应器的温度约60℃。因此,必须对焚烧烟气进行再加热处理,使烟气温度提升至200℃左右,以达到比较好催化效果,故能耗较大。

南充烟气超净排放去除, 2.3除尘技术 燃煤电厂超低排放改造的重点和关键在于粉尘的达标排放[4]。针对国内燃煤电厂使用的除尘设备80%以上为电除尘器,同时借鉴发达***先进的电除尘技术,可采用“协同控制”和“末端治理”的技术路线。 (1)以低低温ESP为**的烟气协同治理技术路线:即通过烟气冷却器或烟气换热系统降低电除尘入口烟气温度至酸**以下,一般为90℃左右,烟气中大部分SO3会在烟气冷却器中凝结,并被吸附在粉尘表面,使粉尘性质发生很大变化,大幅度提高除尘效率,同时除去大部分SO3。 (2)湿式电除尘技术路线:主要在脱硫塔后增加湿式电除尘装置,保证粉尘达标排放。

部分生活垃圾焚烧发电厂采用SNCR/低温SCR组合脱硝工艺,脱硝效率可达80%左右,但生活垃圾烟气中的重金属以及粉尘容易导致催化剂失活,实际运行效果较差。 2烟气超低排放改造技术 《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》中提出:“因厂制宜采用成熟适用的环保改造技术,除尘可采用低(低)温静电除尘器、电袋除尘器、布袋除尘器等装置,鼓励加装湿式静电除尘装置;脱硫可实施脱硫装置增容改造,必要时采用单塔双循环、双塔双循环等更高效率脱硫设施;脱硝可采用低氮燃烧、高效率SCR(选择性催化还原法)脱硝装置等技术”。

南充烟气超净排放去除, 此外,为维持催化剂的活性,需要选择在200℃以上环境中进行催化反应,但是为防止二英类再合成,要求温度不断下调,在300℃以下时,会生成氯化铵,导致催化剂中毒。 4结语 实施超低排放应充分考虑行业的实际情况循序渐进地推进,尽管相关燃煤锅炉超净排放技术已趋于成熟,但应用于垃圾焚烧烟气净化还存在一定的问题。垃圾焚烧烟气中的污染物成分复杂,目前的主流技术路线是“SNCR+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘”组合工艺,能达到现行的污染物排放标准。

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